Материал: Диссертация Маленьких В.С(ПРО МОЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ)

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

2. Анализ загрязнения теплообменного оборудования показал необхо-

димость чистки теплообменников Т-1/1-5, что даст экономию в 1,15 Гкал/ч.

Данное мероприятие рекомендовано провести на ближайшем плановом ре-

монте установки изомеризации; 3. Отсутствие сырьевого теплообменника Т-1/6 обусловлено частыми

вынужденными простоями установки изомеризации по причине его закоксо-

вывания в межтрубном пространстве. Отсутствие теплообменника Т-1/6 при-

водит к повышенной нагрузке на печь П-1 и как следствие – повышенному потреблению топлива;

4. Выполнен анализ работы блока оборотного водоснабжения уста-

новки изомеризации, который выявил несоответствие охлаждающей воды предъявляемым к ней требованиям, что приводит к загрязнению водяных хо-

лодильников и как следствие – ухудшению теплообмена на 11 % и повышен-

ному потреблению энергоресурсов.

81

4. НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК ИЗОМЕРИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПИНЧ-АНАЛИЗА

Программа энерго- и ресурсосбережения должна включать в себя как типовой набор энерго- и ресурсосберегающих мероприятий, так и набор ме-

роприятий повышения энергетической эффективности конкретной техноло-

гической установки, которые определяются на этапе моделирования.

Типовые энергосберегающие мероприятия связаны с такими пробле-

мами, как физический и моральный износ оборудования, недостаточная оснащенность приборами учета технологических объектов, недостаточная автоматизация процессов и т. п., которые в данной главе не рассматриваются.

На основе результатов пинч-анализа, проведенного в Главе 3, были построены имитационные модели, описывающие энерготехнологические процессы, которые происходят на установке изомеризации.

На основе полученных имитационных моделей планируется просчи-

тать различные варианты энергосберегающих мероприятий и определить наиболее эффективные из них.

В настоящей главе описаны рекомендации для повышения энерго- и

ресурсосбережения на установке изомеризации.

4.1. Дополнительный подогрев сырья ГО отходящим потоком

Первый вариант – изменение обвязки кожуха T-1/6, в настоящее вре-

мя неиспользуемого (демонтированого), с подключением его по межтрубно-

му пространству по старой схеме (т. е. сырье блока гидроочистки), а по труб-

ному пространству – на другой поток. При этом рассматривались два потен-

циальных потока, которые в существующей схеме охлаждаются в воздушных холодильниках: это боковой поток колонны К-6 после теплообменника Т-7 и

поток, выходящий из куба колонны К-2.

На начальном этапе, после консультации с производством, предложе-

ния по дополнительному нагреву сырья на блоке гидроочистки были откло-

82

нены из-за имеющейся проблемы закоксовывания межтрубного простран-

ства сырьевых теплообменников. Ее решение позволит вернуться к первона-

чальной схеме работы установки с шестью корпусами сырьевых теплообмен-

ников. Для этого ниже было разработано мероприятие по модернизации схе-

мы подготовки сырья установки изомеризации.

4.2. Модернизация схемы подготовки сырья установки изомеризации

Для оценки состояния на текущий момент в среде Aspen One HYSYS

была отдельно рассмотрена базовая компьютерно-имитационная модель сы-

рьевого парка и реакторного блока установки изомеризации.

Как видно из приложения 3, в данной модели отсутствует теплооб-

менник Т-1/6, исключенный из схемы установки в период пуска, из-за его закоксовывания в межтрубном пространстве. Это происходило по причине содержания в сырье растворенного кислорода в количестве 20–30 ppm, что привело к трем незапланированным остановам для чистки теплообменников,

длительностью по неделе на каждый. Каждые сутки простоя установки изо-

меризации обходятся предприятию в 19,2 млн руб. в связи с чем был прове-

ден анализ потоков сырья поступающего на объект с целью выявления сточ-

ника кислорода и непредельных углеводородов.

Сырье с АВТ-10 из E-1 и E-3 через K3.

Выполнив тщательный анализ работы АВТ-10 за прошлые периоды,

каких-либо критических моментов, которые имели бы отношение к влиянию этого потока на коксообразование в секции гидроочистки, обнаружено не было. Единственное, что не получилось проверить, – это возможность слу-

чайного проникания «прямогонного сырья» с АВТ (н-р, АВТ-6, АВТ-7, АВТ-

8) в поток нафты, поступающий в качестве сырья на установку изомериза-

ции.

Сырье с секции 100 КПА.

Аналогично приведенным выше выводам, можно сделать заключение о том, что этот поток не может способствовать увеличению коксообразова-

83

ния на блоке гидроочистки нафты, т.к. только прямогонный бензин с АВТ-10

(КК 185 °C) перегоняется в колонне разделения DT112. Единственная де-

таль, на которую стоит обратить внимание, – это небольшое количество кис-

лорода, который присутствует в этом специфическом потоке.

Сырье с ГФУ-2.

Учитывая, что сырье с ГФУ-2 смешивается с компонентами, посту-

пающими из различных источников, а также то, что кислород и непредель-

ные соединения присутствуют в этом потоке в большем количестве, чем в двух предыдущих потоках, рекомендуется усовершенствование работы этого блока. В связи с этим, можно только заменить существующую систему ще-

лочной промывки, но это является довольно дорогостоящим мероприятием.

Также были изучены данные по кратковременной работе блока гидро-

очистки без сырья с ГФУ-2. Несмотря на то, что такой пробный пробег длил-

ся всего несколько дней, обнаружились следующие факты:

-Прекращение подачи сырья с ГФУ-2 позволило существенно снизить содержание солей, щелочи (мг-экв/л), особенно SO42-, металлов и неорганических примесей в сырье для секции гидроочистки нафты.

-Тот факт, что все примеси по-прежнему (и в заметных количе-

ствах) присутствовали в комбинированном сырье даже через несколько дней после прекращения подачи сырья с ГФУ-2, следует учесть для пересмотра времени хранения сырья в промежуточных сырьевых резервуарах P1–P6 сек-

ции гидроочистки.

-Испытательный период был очень непродолжительным, в связи,

счем невозможно было провести корреляцию между пробегами с сырьем и без сырья с ГФУ-2 относительно фактических трендов ∆P.

Проблема закоксовывания была решена подачей ВСГ в сырье перед буферной емкостью Е-1 через дроссельную шайбу в количестве 360 кг/ч.

Количество кислорода после принятых мер удалось снизить до 3 ppm. Выяв-

лено, что на факел установки вместе с отдувочным ВСГ сбрасывается боль-

шое количество целевых компонентов – сырья изомеризации (изопентан 172

84

кг/ч, n-пентан 221 кг/ч, n-гексан 30 кг/ч). Это происходит вследствие сдвига фазового равновесия в сторону газа из-за низкого давления в буферной емко-

сти Е-1 (1 кг/см2 изб.). Также после удаления из технологической схемы ше-

стого корпуса сырьевых теплообменников нагрузка на печь П-1 заметно вы-

росла, увеличилось потребление топлива на разогрев сырья перед реактором Р-1.

После анализа базовой модели сырьевого парка и реакторного блока гидроочистки были выявлены следующие проблемы.

1.Сжигание на факеле газа, сдуваемого из емкости Е-1, в количе-

стве 740 кг/ч из-за низкого в ней давления;

2.Сдувка целевых компонентов сырья на факел вместе с ВСГ. Это происходит по причине подачи ВСГ в сырье и низкого давления в емкости Е- 1;

3.Повышенная нагрузка на печь П-1 из-за низкой степени рекупе-

рации тепла в блоке теплообменников Т-1/1,5. Обусловлено отсутствием од-

ного из сырьевых теплообменников вследствие его закоксовывания в период пуска установки.

На построенной базовой имитационной модели были проведены ис-

следования зависимости потерь целевых компонентов от расхода ВСГ в сы-

рье и давления в емкости Е-1, результаты которых показаны в виде 3D-

графиков на рисунке 24.

85